山东博汇化机浆产量再突破

图 | 文 博汇集团

1周前

为摆脱化机浆工艺控制过程中,因手动控制而引发的产品质量波动及异常停机问题,浆生产部与浆工务处经过多次协商讨论,逐步对DCS控制系统进行了全面升级完善。

在浆生产部的齐心协力与执着奋进下,化机浆厂高歌猛进、势如破竹,8月产能突破历史最佳,再创新高。这一成就不仅象征着浆生产部在生产控制和优化改革方面的持续精进,也展现了化机浆团队面对困难时,不屈不挠的意志和锐意进取的决心。

推进浆纸联动,灵活规划产能。为进一步了解并满足纸机客户需求,浆生产部积极加强与纸机客户的深入沟通,紧密依据不同纸种的具体用浆需求,对产能进行科学灵活的调控。成功避免了纸机用浆量大时无浆可用的尴尬局面,及纸机用浆量小时化机浆产能过剩所导致的停机待工现象。通过上述高效的浆纸联动方式,化机浆厂实现了产能的合理分配与利用,为生产的稳定运行和产量提升提供了有力保障。

升级控制系统,提升自动化率。为摆脱化机浆工艺控制过程中,因手动控制而引发的产品质量波动及异常停机问题,浆生产部与浆工务处经过多次协商讨论,逐步对DCS控制系统进行了全面升级完善。此举极大地提高了工艺控制的自动化水平,有效避免了以往仅凭个人经验调节工艺参数的被动局面,大大提升了操作的稳定性和规范性。改造升级后的控制系统为化机浆生产的精准控制和高质量产出奠定了坚实基础。

优化原料管理,落实用浆规划。化机浆木片堆场场地狭小,且木片种类繁多。为进一步实现木片库存的合理规划,在技术部的指导建议下,浆生产部对不同木片进行了分区存放管理,并每日对木片库存及使用情况进行细致跟踪。通过“先进先出”的原料使用策略,优化了原料库存结构,在一定程度上避免了生产运行过程中出现的无木片可用和旧木片积压等棘手问题,确保了原料供应的稳定和高效利用。

与此同时,浆生产部还积极对接下游半干浆使用客户,实时落实客户用浆规划。通过提前备浆的方式未雨绸缪,避免产能紧张;通过提升浆料浓度和加入杀菌剂的方式提高半干浆的贮存期,避免浆料变质;通过跟踪统计半干浆使用和反馈情况,做到高效响应,实时调整产量及管控指标。三管齐下,在保障化机浆产量的同时,优化成浆质量,提升客户满意度。

为摆脱化机浆工艺控制过程中,因手动控制而引发的产品质量波动及异常停机问题,浆生产部与浆工务处经过多次协商讨论,逐步对DCS控制系统进行了全面升级完善。

在浆生产部的齐心协力与执着奋进下,化机浆厂高歌猛进、势如破竹,8月产能突破历史最佳,再创新高。这一成就不仅象征着浆生产部在生产控制和优化改革方面的持续精进,也展现了化机浆团队面对困难时,不屈不挠的意志和锐意进取的决心。

推进浆纸联动,灵活规划产能。为进一步了解并满足纸机客户需求,浆生产部积极加强与纸机客户的深入沟通,紧密依据不同纸种的具体用浆需求,对产能进行科学灵活的调控。成功避免了纸机用浆量大时无浆可用的尴尬局面,及纸机用浆量小时化机浆产能过剩所导致的停机待工现象。通过上述高效的浆纸联动方式,化机浆厂实现了产能的合理分配与利用,为生产的稳定运行和产量提升提供了有力保障。

升级控制系统,提升自动化率。为摆脱化机浆工艺控制过程中,因手动控制而引发的产品质量波动及异常停机问题,浆生产部与浆工务处经过多次协商讨论,逐步对DCS控制系统进行了全面升级完善。此举极大地提高了工艺控制的自动化水平,有效避免了以往仅凭个人经验调节工艺参数的被动局面,大大提升了操作的稳定性和规范性。改造升级后的控制系统为化机浆生产的精准控制和高质量产出奠定了坚实基础。

优化原料管理,落实用浆规划。化机浆木片堆场场地狭小,且木片种类繁多。为进一步实现木片库存的合理规划,在技术部的指导建议下,浆生产部对不同木片进行了分区存放管理,并每日对木片库存及使用情况进行细致跟踪。通过“先进先出”的原料使用策略,优化了原料库存结构,在一定程度上避免了生产运行过程中出现的无木片可用和旧木片积压等棘手问题,确保了原料供应的稳定和高效利用。

与此同时,浆生产部还积极对接下游半干浆使用客户,实时落实客户用浆规划。通过提前备浆的方式未雨绸缪,避免产能紧张;通过提升浆料浓度和加入杀菌剂的方式提高半干浆的贮存期,避免浆料变质;通过跟踪统计半干浆使用和反馈情况,做到高效响应,实时调整产量及管控指标。三管齐下,在保障化机浆产量的同时,优化成浆质量,提升客户满意度。

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